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亞包晶鋼板坯高拉速生產實踐

來源: 樹人論文網發表時間:2021-07-29
簡要:摘 要:為解決亞包晶鋼澆鑄的爐機周期匹配問題、提 高 生 產 效 率,對亞包晶鋼結晶器冷卻、振 動 模 式及結晶器保護渣等進行優化。優化后,結晶器冷卻水流速由7.27m/s提高至8.45m

  摘 要:為解決亞包晶鋼澆鑄的爐機周期匹配問題、提 高 生 產 效 率,對亞包晶鋼結晶器冷卻、振 動 模 式及結晶器保護渣等進行優化。優化后,結晶器冷卻水流速由7.27m/s提高至8.45m/s,結晶器振動模式的負滑脫時間由0.112~0.128s穩定控制 在0.151s,結晶器保護渣堿度由1.28提 高 至1.29,1300 ℃黏度由0.13Pa·s下調至0.12Pa·s。實現了亞包晶鋼高拉速的穩定生產,最高工作拉速為1.6m/min;鑄坯表面縱裂紋發生率小于0.3 %,中心偏析質量穩定。

亞包晶鋼板坯高拉速生產實踐

  劉啟龍; 曹成虎; 鄧勇; 鄭晴; 張敏; 羅霄, 煉鋼 發表時間:2021-07-26

  關鍵詞:亞包晶鋼;高拉速;鑄坯質量

  隨著汽車輕量化的快速推進,越來越多的高強鋼得到廣泛的應用,終端客戶對高強鋼的質量與成品規格要求日益多樣化與個性化,現有的高強鋼成分體系普遍采用碳處于包晶區范圍與鈮、釩、鈦等微合金化組合方式[1],尤其是成品寬度不大于1400mm的需求量急劇上升,板坯亞包晶鋼小斷面鑄坯需求量的急劇增加,導致煉鋼與連鑄生產節奏的不平衡,制約了高效生產,其核心問題表現在板坯亞包晶鋼拉速偏低環節。趙紫峰[2]等針對230mm×1200mm斷面亞包晶鋼在某廠板坯鑄機上進 行 了1.5m/min拉 速 的工 業 試 驗,結果表 明:拉 速 由1.3m/min提 高 至1.5m/min,平均熱流增加約0.1MW/m2,寬面彎月面區域局部熱流增加約0.13MW/m2,結晶器窄/寬面平均熱流比超過0.9,寬面坯殼厚度平均減少4mm;因存在諸多風險,板 坯 亞 包 晶 鋼1.5m/min工 作 拉速沒有得到工業推廣應用。本文重點對亞包晶鋼板坯高拉速技術進行了研究與工業實踐,高拉速(不低于1.5m/min)成功應用于現場,最高工作拉速達到1.6m/min,取得了顯著的成效。

  1 亞包晶鋼板坯工作拉速現狀

  該廠生產亞包晶鋼的工藝流程為:鐵 水 預 處理(KR)→300t頂 底 復吹 轉 爐 → 吹 氬 站 →LF→ 230mm×(950~2150)mm 板坯 連鑄 機,板 坯 連鑄機為直弧型,主半徑為9.59m,配 置 FC-Mould電磁裝置;共有19個扇形段,其中1與2段為機械固定式,3~19段為帶位置傳感器油缸浮動式,可以依據位 置 傳 感 器 設 定 值 進 行 壓 下 與 抬 起,1段為垂直段,2段為彎曲段,9段為矯直段,10~19段為水平 段,冶 金 長 度 為42.6m;典型亞包晶鋼 的化學成分如表1所示。

  在 正 常 生 產 過 程 中, 工 作 拉 速 為1.25m/min;生產230mm×1300mm斷面時,澆鑄周期 為53.2min,與鋼水供應周期40min相 比嚴重不匹配,限制了生產效率的提升,為解決爐機周期不匹配問題,提高生產效率,進行了亞包晶鋼高拉速實驗,目標工作拉速1.6m/min;試驗鋼種成 分 如 表 1 所 示,澆 鑄 斷 面 為 230 mm × 1300mm。

  2 亞包晶鋼板坯高拉速技術優化

  2.1 結晶器冷卻制度優化

  在結晶器內,鋼液和凝固坯殼的絕大部分熱量是通過垂直于拉坯方向傳遞的,主要由3部分構成:鑄坯液芯與坯殼間的傳熱、坯殼與結晶器壁間的傳熱、結晶器壁與冷卻水之間的傳熱。結晶器內的傳熱過程較為復雜,與坯殼和結晶器之間的傳熱系數、拉速、保護渣特性、鋼的高溫強度、結晶器錐度、長度和凝固坯殼的表面溫度等多種因素有關,一般采用結晶器熱流密度q 來衡量結晶器的熱工作狀態,它對亞包晶鋼鑄坯表面裂紋的發生有著重要的影響。

  板坯結晶器熱流密度q 可以定義為:q=ωcΔT/S (1)式中:ω 為 冷 卻 水 流 量,m3/s;c 為 水 比 熱 容,J/(kg·℃);ΔT 為進出水溫差,℃;S 為結晶器有效傳熱面積,m2。

  對不同拉速下亞包晶鋼結晶器寬面平均熱流密度進行統計,見圖1所示。可以看出,拉速與結晶器平均熱流之間呈線性關系,平均熱流密度隨著拉速的增加而增加,拉速為1.30m/min時熱流密 度 為 1.17 ~ 1.56 MW/m2, 平 均 為1.37MW/m2,拉速增加至1.40m/min時平均熱流密 度 為1.48 MW/m2,拉 速增加 到1.50m/min時平 均 熱 流 密 度 為1.55 MW/m2,拉 速 增 加 到1.60m/min時平均熱流密度為1.58MW/m2。

  在一定的過熱度條件下,熱流密度的增加,結晶器內鋼液凝固推遲,凝固坯殼減薄或坯殼表面溫度升高[3],在應力不變的情況下,坯殼表面溫度向第I脆性溫度區(熔點 Tm ~1300 ℃)移動,鑄坯的表面縱裂紋傾向增加,惡化鑄坯的表面質量;甚至還會造成結晶器膜態沸騰,影 響 生 產 安 全,Kanazawa等通過實驗表明,當結晶器熱流密度高于1.70MW/m2時,亞 包晶鋼 鑄 坯 表 面 縱 裂 紋 發生幾率將大幅提高[4]。

  隨著亞包晶鋼拉速的提升,考慮到其增加的傳熱量,將結晶器水流速從當前的7.27m/s增 加 到8.45m/s,即 窄 面 冷 卻 水 由430L/min提 升 至500L/min。調整結晶器冷卻強度后,當拉速提升至1.50m/min 以 上 時,熱 流 密 度 在 1.45 ~1.50MW/m2,拉速提升過程中熱流密度更為平穩,更有利于生產安全和產品質量的控制,見圖2所示。

  2.2 結晶器振動模式優化

  優化前的結晶器振動參數見圖3所 示,可 以看出,優化前所使用的振動參數,振動幅度一定,振動頻率與拉速呈正比,隨著拉速的增加,負滑脫時間逐漸降低,增加了粘結漏鋼的風險[5];因此考慮到改善鑄坯表面質量和降低粘結漏鋼的風險,對現有振動參數進行優化,采用振動頻率隨拉速呈反向變化,即振動頻率隨拉速提高而降低,振幅隨拉速提高而增加,從而使正滑脫時間增加,增加保護渣消耗量,改善潤滑,防止粘結漏鋼,而同時保持負滑脫時間穩定不變,使振痕深度變淺,改善鑄坯表面質量。

  表2為優化前后結晶器振動參數的對比。可以看 出,優 化 后 亞 包 晶 鋼 拉 速 提 升 至1.40~1.60m/min,負 滑 脫時 間 基 本 控 制 在0.151s,負滑脫率控制在36 %左右,與優化前相 比,負 滑 脫時間 分 別 增 加17.97 %、25.83 %、34 .82 %,降低了粘結漏鋼的風險,提高了生產的安全性。優化后的振動參數見圖4所示。

  2.3 結晶器保護渣性能優化

  亞包晶鋼拉速提升后,噸鋼消耗的保 護 渣 量降低,凝固坯殼與結晶器銅板之間的液渣流入不足,增加拉速阻力,易發生粘結 報 警[6],因 此在高拉速條件下,保護渣應具備較好的傳熱性能,適當提高堿度,減輕縱裂紋風險;同時還應具備較好的潤滑性能,適當降低黏度,基于此開展保護渣物性參數優化,見表3所示。

  由表3可以看出,優化后的高拉速保護渣1,適當增加了保護渣堿度,提高保護渣傳熱能力,防止拉速提升后出現縱裂紋等問題,同時考慮到拉速提升后保護渣消耗量降低的問題,適當降低保護渣黏度,增加保護渣的流入量,經過實踐發現,高拉 速 保 護 渣 1 使用過程中保護渣消耗量約0.50kg/t,液渣 層厚 度10~12mm,未 發 現縱 裂紋等質量問題。

  考慮到鑄坯表面振痕對角部質量的 影 響,將拉速提升到1.50m/min以上時,進一步優化調整保護渣物性參數,優化后的高拉速保護渣2,略降低了保護渣的堿度,提升了保護渣的黏度,既能一定程度上控制保護渣傳熱,防止縱裂紋的出現,也能通過提升黏度減少保護渣的流入量,使得振痕變淺,一定程度上改善了鑄坯的角部質量,通過實踐,高 拉 速 保 護 渣2渣 耗 量 在0.45~0.50kg/t,液渣層厚度8~12mm,未發 現縱 裂 紋 等 表 面 質量問題。

  通過生產實踐,在滿足實際生產需求的保護渣傳熱、潤滑等需求基礎上,對保護渣物性參數進行了優化調整,目前將高拉速保護渣2應用于拉速提升至1.40m/min以上,將常規保護渣應用于拉速小于等于1.40m/min時。

  3 亞包晶鋼高拉速對鑄坯質量的影響

  3.1 對鑄坯中心偏析質量的影響

  對不同拉速下典型亞包晶鋼中心偏析質量進行統計,見表4所示。不同拉速下鑄坯的宏觀低倍照片見圖5、圖6所示。

  由 表 4 和圖 5、圖 6 看出,在拉速小于等于1.3m/min下,典型 鋼種1與 典 型 鋼 種2鑄 坯 的中 心 偏 析 集 中 在 B0.5~ B1.0;在 拉 速 大 于1.4m/min拉速下,典型 鋼 種1與 典 型 鋼 種2鑄坯的中心偏析集中在B0.5~B1.0;隨著拉速的增加,并未惡化鑄坯的中心偏析質量。

  3.2 對鑄坯表面縱裂紋發生率的影響

  經統計,不同拉速下鑄坯表面縱裂紋發生率(裂紋長度大于4mm)如表5所示,針對典型鋼種1,通過檢查1089塊鑄坯,其表面縱裂紋平均發生率為0.16 %;針對典型鋼種2,通過檢查736塊鑄坯,其表面縱 裂 紋 平 均 發 生 率 為0.18 %;表 明 經連鑄工 藝 優 化 后,1.5~1.6m/min拉 速 條件 下,微合金亞 包 晶 鋼 鑄 坯 表 面 縱 裂 紋 發 生 率 控 制 較好,都小于0.30 %。

  結 論

  1)從亞包晶鋼結晶器冷卻、振動模式及結晶器保護渣等方面對亞包晶鋼板坯工藝技術優化,結晶器冷卻水流速由7.27m/s提高至8.45m/s,結晶器振動模式的負滑脫時間由0.112~0.128s穩定控制在0.151s,結 晶 器 保 護 渣 堿 度 由1.28提 高 至1.29,1300℃黏度由0.13Pa·s下調至0.12Pa·s。

  2)實現了亞包晶鋼高拉速的穩定生產,最高工作拉速達1.6m/min,解決了爐機周期匹配問題。

  3)亞包晶鋼高拉速生產工況下,鑄坯表面縱裂紋發生率小于0.3 %,中心偏析質量穩定。

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